ประเภทการใช้งาน

ESP ในโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

ปัญหาที่พบ

ชิ้นส่วนเครื่องกลด้านใน ESP ใช้งานมามากกว่า 25 ปี ดังนั้นจึงทำให้ชิ้นส่วนเครื่องกลต่างๆ หมดอายุการใช้งานแล้ว นอกจากนี้ชิ้นส่วนเครื่องกลด้านในยังสัมผัสกับอุณหภูมิสูงทำให้การเดินเครื่องอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีและก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเครื่องกลมากมาย ปัญหาที่วิศวกรตรวจพบระหว่างเข้าไปตรวจสภาพเครื่อง ESP มีดังต่อไปนี้

  1. แผ่นกระจายลมงอ หักและรอยเชื่อมเสียหาย
  2. หลังคาของ ESP มีรอยรั่วบริเวณใกล้แผ่นกระจายลม
  3. แผ่นกระจายลมแข็งและงอ
  4. หมอนรองเพลา  ทั่ง และเพลาสึก
  5. ค้อนหลุดหาย
  6. คลิปหนีบค้อนเสียหาย
  7. ผนังกันฮอปเปอร์หลุดร่วงลงในฮอปเปอร์ทำให้ฮอปเปอร์ตัน
  8. แผ่นรับประจุและลวดปล่อยประจุงอ ทำให้ระยะชิดกันเกินไปจนทำให้เกิดสปาร์คและลัดวงจร
  9. ฝุ่นเกาะหนาบริเวรแผ่นและลวดเนื่องจากระบบค้อนเคาะมีปัญหา
  10. แผ่นรับประจุและลวดปล่อยประจุหลุดหาย
Bent Old GD Screen Stiffener
Bent and Deformed GD Screen
Sign of In-leaks at top portion of GD Scerrn
Worn Out Bearing
Missing Hammer
Worn out hammer and its clamp
Worn Out Shaft Bearing
Worn out Hammer Clamp
Close Distance between DE & CP
Thick Dust Coating on CP
Missing DE
Missing CP
Unhooked CP
Bent CP
Fall down hopper baffle plate
Dust accumulation from hopper which reached CE-DE level

วิธีแก้ไข

ลูกค้าได้สั่งซื้อแผ่นรับประจุ ลวดปล่อยประจุ แผ่นกระจายลม และชิ้นส่วนของระบบค้อนเคาะรวมไปถึงให้วิศวกรดูแลและให้คำแนะนำระหว่างการติดตั้ง รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นขอบเขตการทำงานที่ได้รับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ ESP

  1. เปลี่ยนแผ่นรับประจุใหม่
  2. เปลี่ยนแผ่นกระจายลมใหม่
  3. เปลี่ยนหมอนรองเพลา ทั่ง ที่หนีบค้อน ค้อนสำหรับแผ่นและลวด รวมถึงค้อนของแผ่นกระจายลมใหม่
Hopper Baffle Plate Installation
CP bottom bolt after Tack Welding
Newly Installed Bearing
Newly Installed Hammer
Newly Installed GD Guide Plate
Newly Installed GD Screen
Newly Installed CP
Newly Installed GD Screen Stiffener
Reinstalled GD Anvil
Newly Installed Angel Bar behind GD Screen layer

ประโยชน์ที่ได้รับ

หลังจากติดตั้งและปรับปรุงระบบค้อนเคาะใหม่ ระบบค้อนเคาะสามารถทำงานได้ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาค้อนหลุดได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ฝุ่นก่อตัวหนาแน่นบริเวณฮอปเปอร์ นอกจากนี้การเปลี่ยนแผ่นและลวดใหม่ยังช่วยแก้ปัญหาของระยะของแผ่นและลวดที่ชิดเกินไป ป้องกันการเกิดสปาร์คและลัดวงจร การเปลี่ยนแผ่นกระจายลมใหม่ทำให้ฝุ่นที่เข้ามาสามารถกระจายตัวได้ทั่วถึง การปรับปรุงในครั้งนี้ทำให้ ESP กลับมาใช้งานได้ในสภาพปกติ ทำให้ลูกค้าสามารถคลายความกังวลได้