ประเภทการใช้งาน
Raw Mill1 ESP และ Raw Mill 2 ESP ของโรงปูนซีเมนต์ทางตะวันตกของประเทศมาเลเซีย
ปัญหาที่พบ
– โรงงานมีปริมาณฝุ่นออกปล่องเกินมาตรฐานที่ 250 mg/Nm3 ลูกค้าจึงต้องการปรับปรุงสภาพของESPเพื่อลดปริมาณฝุ่นให้ต่ำกว่า 50 mg/Nm3.
– ESP เดินเครื่องมานานกว่า 40 ปี ซึ่งอุปกรณ์ภายในบางชนิดหมดอายุการใช้งานแล้ว
– หม้อแปลงไม่สามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพจึงส่งผลต่อการทำงานของ ESP
วิธีแก้ไข
Tai & Chyun ได้รับมอบหมายให้ตรวจเช็คสภาพ ESP และแนะนำวิธีลดปริมาณฝุ่นออกปล่อง โดย Tai & Chyun ได้ปรับเปลี่ยนสภาพของอุปกรณ์ภายในให้เป็นรูปแบบใหม่ และติดตั้งชุดหม้อแปลงใหม่ โปรเจคใช้เวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-ติดตั้งแผ่นรับประจุและคานแขวนใหม่ ลวดปล่อยประจุพร้อมโครง และระบบค้อนเคาะ
-ติดตั้งหม้อแปลงใหม่
-เปลี่ยนแผ่นกระจายลม และลูกถ้วยฉนวนกันความร้อน
-ทำความสะอาดสกรูสายพานลำเลียง
อุปสรรคในการทำงานนี้คือลวดปล่อยประจุงอเนื่องจากวิธีการติดตั้ง ซึ่งแก้ไขโดยใช้ประแจ F สำหรับชิ้นที่มีการโก่งงอมากสามารถแก้ไขโดยใช้ความร้อน






ผลลัพธ์
ลูกค้าพึงพอใจกับปริมาณฝุ่นออกปล่องหลังการซ่อมแซมลดลงอย่างมาก และมีความเสถียร
ESP | ก่อน | หลัง |
Raw Mill 1 | 204mg/Nm3 | 50mg/Nm3 |
Raw Mill 2 | 241mg/Nm3 | 59mg/Nm3 |


Raw Mill 1- ก่อน (ซ้าย) และ หลัง (ขวา) [*สีน้ำเงินบ่งชี้เทรนของค่าควันออกปล่อง]


Raw Mill 2- ก่อน (ซ้าย) และ หลัง (ขวา) [*สีน้ำเงินบ่งชี้เทรนของค่าควันออกปล่อง]
หมายเลขห้อง | ก่อน | หลัง (No Load) |
Raw Mill 1 ห้อง 1 | 37kV/147mA | 40.5kV/370mA |
Raw Mill 1 ห้อง 2 | 54kV/112mA | 56.0kV/360mA |
Raw Mill 2 ห้อง 1 | 34kV/129mA | 46.0kV/370mA |
Raw Mill 2 ห้อง 2 | 34kV/98mA | 41.0kV/360mA |
Tai & Chyun พร้อมที่จะเสนอแนวทางใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ ESP และอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม