ประเภทการใช้งาน

Cooler ESP ของโรงปูนซีเมนต์ในประเทศกัมพูชา

ปัญหาที่พบ

  • คอนโทรลเลอร์ทำงานไม่เสถียร
  • ชิ้นส่วนเครื่องกลชำรุด และมีปัญหาการจัดระยะ
  • ระบบค้อนเคาะของลวดปล่อยประจุด้านบนเดิมชำรุด รวมไปถึงการเชื่อมต่อหลุดหลวม และเพลาค้อนแตกหัก

วิธีแก้ไข

การซ่อมบำรุงและดัดแปลงใช้เวลา 12 วัน โดยทำงาน 2 กะ 24 ชั่วโมง

  • ออกแบบและดัดแปลงระบบค้อนเคาะของลวดปล่อยประจุใหม่ จากตำแหน่งเคาะด้านบนเปลี่ยนเป็นด้านข้าง
  • จัดหาโครงและลวดปล่อยประจุ และให้คำแนะนำในการติดตั้ง
  • ติดตั้ง GVC คอนโทรลเลอร์
  • จัดหาชิ้นส่วนอื่นๆเช่น ค้อนเคาะแผ่นรับประจุ ลูกถ้วย และอื่นๆ
  • ติดตั้งทางเดิน

ข้อจำกัดและอุปสรรคระหว่างการซ่อมบำรุง:

  • งานดัดแปลง: เนื่องจากการจัดระยะของคาน H และเพลา ทำให้ กล่องฉนวนกันความร้อนของระบบเคาะ กับสกรูกำจัดฝุ่นไม่สามารถติดตั้งโดยตรง

การแก้ไข: ดัดแปลงคาน H และ ปรับตำแหน่งเพลาเคาะของลวดปล่อยประจุ เล็กน้อย

  • ทางไฟฟ้า:แผงปุ่มกด 1 เครื่อง ใช้ควบคุม คอนโทรลเลอร์ 3 เครื่อง

การแก้ไข: ใช้การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต และปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อควบคุมESP ในกรณีที่แผงปุ่มกดมีปัญหา

Dismantling of Old DE Frame & DE
New Horizontal DE Rapping System
New Horizontal DE Rapping System
New DE Frame & DE installed
No walkway (Before)
Rapping Insulator Box Assembly
Walkway Installed (After)
Walkway Installed (After)

ผลลัพธ์

จากผลการทดสอบ No Load Test แสดงให้เห็นว่า ESP สามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลังการซ่อมบำรุง

ตำแหน่งห้อง ก่อน (Load Test) หลัง (No-Load Test)
ห้องที่ 1 0kV/146mA (kV แกว่ง) 42kV/678mA
ห้องที่ 2 36kV/541mA 38kV/729mA
ห้องที่ 3 55kV/467mA 42kV/727mA
Readings - Field 1
Readings - Field 2
Readings - Field 3
VI Curve - Field 1
VI Curve - Field 2
VI Curve - Field 3